端延伸入带消声装置的烟道内。
工位旁,技工们依次完成最后检查——用手动油泵观察回油是否顺畅,用气压表检测燃油管路是否漏气,靠耳听、靠眼看,甚至还用一根金属杆贴靠缸体表面,贴耳倾听机体内部有无异常摩擦声。
林壹就站在操作台边,一份纸质的检测流程夹在手上,眼神专注,逐项核查技工报告的数据。
试验前的最后工序,是冷态试运转。
一名技工用柴油发电机启动外接马达,马达皮带带动飞轮转动,沉重的柴油发动机缓缓进入惰转状态。
没有点火,没有喷油,仅靠马达带动曲轴和连杆系统转动,用以观察气缸、主轴、油道系统的机械配合是否顺畅。
传动带发出轻微吱响,缸内连杆往复运动,呼吸一般的机械节奏渐渐稳定。
指针式油压表缓缓上升至0.4兆帕,表明润滑系统己建立起正常油压。
技工一边转动曲轴,一边用长温度计探测缸体表面温升情况。
手持听棒的技师则轮流靠近各气缸区段,捕捉任何不对称的杂音。
冷态持续十分钟。
检查结果显示:主轴颈和连杆颈无卡滞,气缸孔内无划伤痕迹,轴承区温升稳定,机体外壳无渗油,风扇旋转均匀,泵体冷却水回流顺畅。
林壹轻轻点头,发出信号,冷态试验结束。
技工们立刻更换掉冷态使用的试验润滑油,拧紧所有油封,并清理残余金属屑,之后,发动机被缓缓吊装至联动测试平台。
这个平台是专门为59式坦克打造的传动测试台,由钢架固定的变速箱、传动轴、中间轴、差速器及履带驱动轮等组成。
结构完全模拟坦克底盘传动系统,能够真实反映各部件的匹配情况。
技工小心翼翼地将发动机输出端法兰与离合器输入壳对接,再用软轴联接至变速箱输入端,联轴器固定后,每一个卡簧与螺帽都用黄油标记确认过位。
启动系统由手摇电机发电,再接入机械继电开关引导点火。
“砰——砰——砰!”
压缩、喷油、爆燃、排气,发动机点火成功!